Team Propellermann Praktikum Informationsverarbeitung 103.06.2014Propellermann DanielTobiasRobin.
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Team Propellermann
Praktikum Informationsverarbeitung
103.06.2014 Propellermann
Daniel Tobias Robin
Was wir bisher erreicht haben
03.06.2014 Propellermann 2
Was wir bisher erreicht haben
03.06.2014 Propellermann 3
• Projektplan erstellt
• Gondel zusammengebaut
• Funkverbindung (nRF - Modul)
• Motoren über Funk ansprechbar (Test Joystick)
• LEDs & Ultraschall senden 40 kHz
• Höhensensor einsatzbereit / Regelung funktioniert
• Gondel manuell steuerbar
Manuelle Steuerung
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Komfortables manuelles Steuern der Gondel
Gewicht
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78,8 Gramm
Sehr leicht
Spielraum für Upgrades
Konzept
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Höhenmotor
HeckmotorFrontmotor
Konzept
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Ultraschallsensor
Höhensensor
LEDs
Konzept
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Mini Arduino
Motortreiber
Motortreiber
Step up Wandler
Konzept
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Klettverschluss Akku
Step down Wandler
nRF Modul
Konzept
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Konzept Winkelberechnung
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Welche Vorteile bringt uns ein solcher Ansatz
• Gewichtsreduktion durch Verwendung von Styropor bzw. durch Verzicht auf lange Karbonstange
• Kostengünstig, leicht ersetzbar
• Freiheitsgrade der Bewegung sind entkoppelt
Warum wir uns für diese Konstruktion entschieden
haben
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Leicht und günstig Zuverlässiger als Barometer
Günstiger als Xbee Weniger Gewicht
Informationsquellen
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Recherche im Deadalus - Wiki
Arduino Tutorials Tutoren fragen
Kosten
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Ausgaben Heckmotor Wandler Sicherungen0.00 €
10.00 €
20.00 €
30.00 €
40.00 €
50.00 €
60.00 €
70.00 €
80.00 €
90.00 €
100.00 €100.00 €
13.49 €16.01 €
1.59 €
68.91
Budget Spielraum
Zusammenarbeit mit Flying Circus
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• Gemeinsames Testen des IPS
• Diverse kleinere Absprachen zum Beispiel bezüglich des Durchbrennen von Sicherungen
Bewertung der Ergebnisse
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• Kostenarmes Arbeiten
• Gutes Arbeiten im Team
• Komplett neuer Ansatz
• Hardware fast beinahe vollständig absteckbar
• Verwendung dickerer Kabel und bessere Kennzeichnung
• Zeitigeres Testen eventuell beschädigter Hardware beim gegnerisches Team
• Auch kleine Bauteile vor dem Anlöten an die Gondel testen (Transistor)
Abweichungen vom Kurs
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Abweichungen vom Kurs
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Höhenmessung
Abwurfvorrichtung Hilfspaket
Aufgabenverteilung
2003.06.2014 Propellermann
• IPS40 kHz SignalSenden von Daten an
Arduino
• Löt-Supervisor• Schaltplan erstellt
• Zusammenlöten der Gondel
• Höhensensor testen und regeln
• Manuelle Steuerung (Joystick)
• IMU Board testen• nRF – Verbindung• Motoren und
Motortreiber testen
• Entwurf verschiedener Gondelkonzepte
• Zusammenbau der Gondel• 12 V Step up einstellen• Zwischenpräsentation
Das könnte uns Probleme machen
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• Karbonstange verlängern, notfalls Kugellager installieren
• Bauteile sind defekt oder reichen für Anforderungen nicht aus
• Austauschen ohne Gondel zu beschädigen
• Driftbewegung des Heckmotors nicht regelbar
Ausblick
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Was noch vor uns liegt
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Entwurf von Regelalgorithmen und Pfadfindung
Simulation• Errechnen der Positionsfehler für Regelung• Eventuell Anpassungen vornehmen
IPS • Anpassung und Fehlerbeseitigung
Abwurfmechanismus
Dokumentation nachholen